原理圖:
接口說明
A控制信號輸入------PWMA VM ------電機驅動電壓輸入端(4.5V-15V)
A電機輸入端2 ------AIN2 VCC ------邏輯電平輸入端(2.7V-5.5V)
A電機輸入端1 ------AIN1 GND ------ 接地
正常工作/待機狀態控制端------STBY AO1 ------- A電機輸出端1
B電機輸入端1------BIN1 AO2 ------ A電機輸出端2
B電機輸入端2------BIN2 BO2 ------ B電機輸出端2
B控制信號輸入端------PWMB BO1 ------ B電機輸出端1
接地------GND GND ------- 接地
該實驗的基礎是兩塊並聯在一起的驅動模塊,所以和單獨一個驅動模塊有些許差別。
其他關於該驅動模塊的介紹詳見百度。
不多說,上代碼。
import RPi.GPIO as GPIO import time PWMA = 18 AIN1 = 22 AIN2 = 27 PWMB = 23 BIN1 = 25 BIN2 = 24
#該驅動模塊調速區間為[0-100]
#前進 def t_up(speed,t_time): L_Motor.ChangeDutyCycle(speed) GPIO.output(AIN2,False)#AIN2 GPIO.output(AIN1,True) #AIN1 R_Motor.ChangeDutyCycle(speed) GPIO.output(BIN2,False)#BIN2 GPIO.output(BIN1,True) #BIN1 time.sleep(t_time) #停止 def t_stop(t_time): L_Motor.ChangeDutyCycle(0) GPIO.output(AIN2,False)#AIN2 GPIO.output(AIN1,False) #AIN1 R_Motor.ChangeDutyCycle(0) GPIO.output(BIN2,False)#BIN2 GPIO.output(BIN1,False) #BIN1 time.sleep(t_time) #后退 def t_down(speed,t_time): L_Motor.ChangeDutyCycle(speed) GPIO.output(AIN2,True)#AIN2 GPIO.output(AIN1,False) #AIN1 R_Motor.ChangeDutyCycle(speed) GPIO.output(BIN2,True)#BIN2 GPIO.output(BIN1,False) #BIN1 time.sleep(t_time) #左轉 def t_left(speed,t_time): L_Motor.ChangeDutyCycle(speed) GPIO.output(AIN2,True)#AIN2 GPIO.output(AIN1,False) #AIN1 R_Motor.ChangeDutyCycle(speed) GPIO.output(BIN2,False)#BIN2 GPIO.output(BIN1,True) #BIN1 time.sleep(t_time) #右轉 def t_right(speed,t_time): L_Motor.ChangeDutyCycle(speed) GPIO.output(AIN2,False)#AIN2 GPIO.output(AIN1,True) #AIN1 R_Motor.ChangeDutyCycle(speed) GPIO.output(BIN2,True)#BIN2 GPIO.output(BIN1,False) #BIN1 time.sleep(t_time) GPIO.setwarnings(False) GPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setup(AIN2,GPIO.OUT) GPIO.setup(AIN1,GPIO.OUT) GPIO.setup(PWMA,GPIO.OUT) GPIO.setup(BIN1,GPIO.OUT) GPIO.setup(BIN2,GPIO.OUT) GPIO.setup(PWMB,GPIO.OUT) L_Motor= GPIO.PWM(PWMA,100) L_Motor.start(0) R_Motor = GPIO.PWM(PWMB,100) R_Motor.start(0) try: while True: t_up(50,3) t_down(50,3) t_left(50,3) t_right(50,3) t_stop(3) except KeyboardInterrupt: GPIO.cleanup()
需要注意的是由於該電機模塊的峰值電流能達到2A/3A,如果發現代碼運行一段時間出現了電機停止運行,那么很有可能是電壓不夠導致了PWM復位。
代碼參考:http://bildr.org/2012/04/tb6612fng-arduino/